2015年度,中国厂认真贯彻集团公司年度工作会议精神,抢抓节能技改进度,强化设备节能环保管理,全力推进节能减排工作,连续12个月粉尘在线排放数据达标,电耗持续降低,为公司完成年度生产经营任务目标打下了良好的基础。
中国水泥厂公司
加大资金投入,实施节能技术改造。面对经济增速放缓,水泥利润下滑,公司通过开展二线窑三风机改造、2000t/d水泥磨滑片机改造、节能电机更换、螺杆空压机技改等有效降低了工序电耗,增加了市场竞争力。通过三风机技改,生料磨台时产量增加约30 t/h,熟料综合电耗降低约2 kWh/t,窑尾废气排放明显下降,粉尘在线排放数据控制在5-10mg,每年节省成本约500万元;主动将原淘汰的486台电机更换成节能电机,每台电机可节约4%的用电,年节约电费170万元。
三风机技改
面对环保新形势,公司还通过二线窑头、窑尾电收尘升压技改、2000t/d煤磨电收尘技改、3#窑脱硫技改、八嘴装车栈技改以及六嘴包装机技改等,有效控制了设备的粉尘和废气排放量,减少了二次扬尘的产生,使其排放浓度完全满足现行《水泥工业大气污染物排放标准》的指标要求,达到行业先进水平。
2000t/d煤磨电收尘技改
加强装备管理,全面提高系统主机设备运行质量。2015年度,中国厂通过一系列的举措,务实公司基础管理,各项经济指标优化明显。与去年相比,实物煤耗下降2.46kg/t,标准煤耗较去年下降1.46kg/t,熟料综合电耗较年度计划下降1.21kwh/t,较去年同期下降1.15kw/t,吨熟料余热发电量较去年上升2.73 kwh/t。
积极开展环保教育,提高员工环保理念。中国厂持续加强《新环境保护法》和《水泥工业大气污染物排放标准》的学习,抓好环保在线设备数据监控,加大对无组织排放的检查、整治,将环保管理日常化,环保意识习惯化。经环保部门多次监督性检测,煤磨袋收尘粉尘排放达到10mg/m3,5000t/d电收尘粉尘排放<20mg/m3,NOx排放制年均低于320mg/,三条回转窑年减排氮氧化合物约800吨,预计节约标准煤5000多吨,减排二氧化碳13000余吨,得到了南京市主流媒体及市环保局的高度称赞,提升了公司环保新形象。
积极开展环保教育
得到南京市主流媒体及市环保局的高度称赞